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產(chǎn)出剖面測井的防砂卡防爆渦輪流量計
發(fā)布時間:2020-12-22 09:27:24??點擊次數(shù):1716次
摘要:為了解決產(chǎn)出剖面測井用防爆渦輪流量計的砂卡難題,采用等效面積法改變進液孔、出液孔形狀,對原有防爆渦輪流量計機械結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化設(shè)計。詳細(xì)介紹了防砂卡裝置的結(jié)構(gòu)及工作原理,防砂卡防爆渦輪流量計的技術(shù)指標(biāo)及室內(nèi)校準(zhǔn)結(jié)果。現(xiàn)場試驗表明,較原有傳統(tǒng)防爆渦輪流量計,防砂卡防爆渦輪流量計可以顯著減少砂卡率,有效提高產(chǎn)出剖面測井成功率。
引言
目前,過環(huán)空阻抗找水儀主要實現(xiàn)含水和流量測試,含水采用電導(dǎo)法測量,流量測試主要采用防爆渦輪流量計旦。防爆渦輪流量計的原理和結(jié)構(gòu)決定其有一致命缺點,即其葉輪屬于轉(zhuǎn)動部件,與防爆渦輪流量計接觸流體中的雜質(zhì)往往導(dǎo)致葉輪砂卡叔。通過統(tǒng)計分析,油井出砂、垢粒、垢片、渦輪支架與葉輪間隙小、鐵屑是造成砂卡的主要原因。中原測井公司在注入井中的防爆渦輪流量計磁鋼安裝防磁罩,解決砂卡取得較好效果畢;**《防堵卡防爆渦輪流量計》提出切向防爆渦輪流量計的辦法解決產(chǎn)出井砂卡國,但未找到相應(yīng)的應(yīng)用文獻。大慶油田處于開發(fā)中后期,大量的井存在出砂、垢?,F(xiàn)象。通過統(tǒng)計,在采油五廠砂卡占到70%,其中儀器自身原因和井況造成的砂卡占到94%。防爆渦輪流量計出現(xiàn)砂卡,則得到的產(chǎn)液量不準(zhǔn),無法為地質(zhì)部門提供真實準(zhǔn)確的環(huán)空測試資料,達不到指導(dǎo)油田開發(fā)生產(chǎn)的目的。為了降低砂卡率,通.過機械解:卡的辦法實現(xiàn)解卡。
1 防砂卡防爆渦輪流量計結(jié)構(gòu)及防砂卡工作原理
防砂卡防爆渦輪流量計結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要由防爆渦輪流量計、篩狀出液孔、防爆渦輪流量計安裝短接、解卡管、解卡管開槽、中心管、長條孔(銷釘運動槽7)、薄壁筒、進液孔、解卡管固定銷釘、含水傳感器安裝筒組成。采用等效面法,將進液孔一分為二,改為寬2mm的矩形進液孔,解決從進液孔進入的長垢片或大垢片造成的砂卡,如圖2所示。將原先3個方型的出液孔改為直徑4mm的陣列狀的篩孔,解決儀器在下井過程中從出液孔進入儀器的長垢片、大垢片造成的砂卡,如圖3所示。
將渦輪支架內(nèi)徑擴大,解卡管的內(nèi)壁充當(dāng)渦輪的內(nèi)壁,解卡管通過固定銷釘固定在薄壁筒上,通過開收傘,薄壁筒帶動解卡管在長條孔上下運動,解卡管在解卡管開槽上下通過渦輪總成的支架,在收傘的過程中實現(xiàn)渦輪總成的支架內(nèi)壁與葉輪之間的空間增大,從而實現(xiàn)井內(nèi)出砂、垢粒、小垢片、渦輪支架與葉輪間隙小造成的砂卡的解卡。
在解卡管底端安裝磁鋼,如圖4所示,吸附流體中鐵屑、銹粉,解決渦輪葉片磁鋼吸附鐵屑造成的砂卡。
2 主要技術(shù)指標(biāo)
20m3防爆渦輪流量計流量*大允許誤差為3%,啟動排量1m3/d,支架內(nèi)腔直徑由13.80mm擴大為17.76mm,解卡管長18.90mm,外徑Ф17.00mm,內(nèi)徑Ф13.80mm。
40m3防爆渦輪流量計流量*大允許誤差為3%,啟動排量2m3/d,支架內(nèi)腔直徑由17.76mm擴大為20.00mm,解卡管長18.90mm,外徑Ф19.30mm,內(nèi)徑Ф17.76mm。
解卡管頂端每120°均勻分布長16.1mm,寬2mm槽縫,線槽長24.6mm,寬2mm,解卡管底端的銷釘走固定槽寬4mm,長10mm
3 室內(nèi)校準(zhǔn)
為了驗證可行性,采用室內(nèi)校準(zhǔn)實現(xiàn)。機加組裝2支型號HK-ZS-40儀器,編號為P033、P032,2支HK-ZS-20儀器,編號為K001、K018,進行室內(nèi)流量校準(zhǔn)。校準(zhǔn)介質(zhì):自來水。從2014年5月13日到2014年9月20日,先后校準(zhǔn)阻抗儀40多次。
3.1 關(guān)于解卡管、進液孔、出液孔造成的摩擦和局部擴大(縮小)阻力損失用K值確定
K值為儀器常數(shù),理想狀態(tài)下,渦輪轉(zhuǎn)動只受流體作用于渦輪的力,但實際測量時,除了流體作用于渦輪的力外,渦輪還受到流體的粘性摩擦力、渦輪自重及渦輪軸承轉(zhuǎn)動的摩擦力、流體在進入渦輪橫截面的局部阻力,儀器常數(shù)用于評價渦輪葉片的受力情況,其定義式為:
K=ξ/2π(1)
式(1)中,K為儀器常數(shù),r/(m3?s);ξ為流量系數(shù),°/m3。
儀器常數(shù)的物理意義是單位時間內(nèi)單位體積的流體流過渦輪時,渦輪轉(zhuǎn)動圈數(shù)。從儀器常數(shù)的定義式可知,K值表征了流量范圍內(nèi)渦輪的平均轉(zhuǎn)速,要求其大于等于1。K值越大,則渦輪轉(zhuǎn)速越快,所受阻力越小,因此解卡管、進液孔、出液孔造成的局部擴阻力損失可以由K值衡量。通過校準(zhǔn),按(2)式以*小二乘法就可求得儀器常數(shù)K值。
N=K(Q-q)(2)
式(2)中,N為渦輪轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)數(shù),r/s;Q為流量,m3/d;q為啟動排量,m3/d.
表1為2014年8月24日P033*6次校準(zhǔn)結(jié)果。本次校準(zhǔn)平均K值1.301r/(m3?s),大于1.0r/(m3?s),同時*大引用誤差為1.08%,小于*大允許誤差3%,啟動排量2m2/d時的平均轉(zhuǎn)速1.850r/s,因此P033校準(zhǔn)合格。同樣,P032、K001、K018先后校準(zhǔn)合格。因此,在啟動排量、*大允許誤差合格的前提下,K值大于等于1,K值可以評價解卡管、進液孔、出液孔造成的局部阻力損失。
注:標(biāo)準(zhǔn)流量單位,m3/d;被測轉(zhuǎn)速單位,r/s;K值單位,r/(m2?s)。
3.2 確定渦輪葉片轉(zhuǎn)動的持續(xù)時間
渦輪葉片能轉(zhuǎn)動的持續(xù)時間是指渦輪調(diào)試好后,在一定作用力下,渦輪葉片從轉(zhuǎn)動開始到停止的時間。由表2可知,P032*1次校準(zhǔn)時,解卡裝置末端沒有安裝磁鋼,渦輪調(diào)試結(jié)果持續(xù)時間19s,*大引用誤差3.012%不合格,啟動排量2m3/d時,平均轉(zhuǎn)速為0.943r/s,渦輪雖然沒有轉(zhuǎn)動,但已接近轉(zhuǎn)動。P032*2次校準(zhǔn)時,解卡裝置末端沒有安裝磁鋼,渦輪調(diào)試結(jié)果持續(xù)時間20s,*大引用誤差2.856%合格,啟動排量2m3/d時,渦輪轉(zhuǎn)動,平均轉(zhuǎn)速為1.867r/s。K001*1次校準(zhǔn)時,解卡裝置末端沒有安裝磁鋼,渦輪調(diào)試結(jié)果持續(xù)時間30s,*大引用誤差2.458%合格,啟動排量1m3/d時,渦輪轉(zhuǎn)動,平均轉(zhuǎn).速為2.245r/s。P032和K001的校準(zhǔn)結(jié)果表明,在啟動排量時,渦輪葉片轉(zhuǎn)動的持續(xù)時間超過20s,就可以保證啟動排量、*大引用誤差合格。為了提高防爆渦輪流量計校準(zhǔn)精度,硬性規(guī)定為了保證啟動排量,渦輪葉片轉(zhuǎn)動的持續(xù)時間為30s。
3.3 磁鋼位置和大小的確定
由表2可知,解卡裝置末端粘貼寬15mm、長15.2mm、厚1.8mm的弧形磁鋼,安裝距離防爆渦輪流量計磁鋼8.9cm時,P032*3次渦輪葉片轉(zhuǎn)動持續(xù)時間28s,40m3/d平均轉(zhuǎn)速49.650r/s;同樣的磁鋼大小和安裝距離,K001*2次調(diào)試渦輪,葉輪轉(zhuǎn)動持續(xù)時間26s,*大引用誤差1.908%合格,啟動排量1m3/d時,平均轉(zhuǎn)速0.513r/s,不合格。K001*3次,解卡裝置末端粘貼寬15mm、長3.8mm、厚1.8mm的弧形磁鋼,安裝距離防爆渦輪流量計磁鋼9.6cm,渦輪沒有調(diào)試持續(xù)時間30s,但校準(zhǔn)結(jié)果*大引用誤差3.752%不合格,啟動排量1m3/d沒有啟動,平均轉(zhuǎn)速0.666r/s不合格。K001*4次,重新調(diào)試渦輪,持續(xù)時間30s,同時將寬15mm、長3.8mm、厚1.8mm的弧形磁鋼,距離防爆渦輪流量計磁鋼的距離調(diào)整為12.16cm,*大引用誤差1.095%,啟動排量1m3/d啟動,平均轉(zhuǎn)速2.587。故*終確定弧形磁鋼寬15mm、長3.8mm、厚1.8mm,距離防爆渦輪流量計磁鋼的距離為12.16cm。此時在流量計啟動排量時,渦輪葉片轉(zhuǎn)動。
3.4 中心管、解卡裝置材質(zhì)確定
將解卡裝置下端弧形磁鋼去掉,并重新調(diào)試渦輪,結(jié)果見表3。渦輪調(diào)試結(jié)果持續(xù)時間35s,雖然誤差-2.12%合格,但啟動排量2m3/d仍沒有啟動。磁鋼去掉后,還有什么原因呢?2014年8月24日檢修發(fā)現(xiàn),中心管、解卡裝置被磁化,變相有磁場影響防爆渦輪流量計啟動排量。更換中心管薄壁筒重新校準(zhǔn),重復(fù)校準(zhǔn)13次,誤差為分別為1.38%、1.474%、1.143%、1.166%、1.247%、1.082%、1.640%、1.709%、1.313%、1.26%、1.227%、1.114%,K值為1.29左右。從結(jié)果可知,儀器P033線性、穩(wěn)定性、重復(fù)性良好。所以中心管、解卡裝置必須為不導(dǎo)磁材料。
4 現(xiàn)場應(yīng)用
防砂卡防爆渦輪流量計在五大隊成功解卡370井次,現(xiàn)場解卡測試曲線見圖5。剛測試時,渦輪葉片轉(zhuǎn)動正常,大約在20s左右,由于流體帶進的雜質(zhì)導(dǎo)致流量曲線歸零。通過儀器二芯供電收傘,大約15s后再開傘,一芯流量供電測試,渦輪葉片通過瞬間開收傘,擴大了葉輪與渦輪殼體之間的空間,雜質(zhì)通過渦輪葉片旋轉(zhuǎn)正常。從曲線可以看出,在解卡前和解卡后,渦輪旋轉(zhuǎn)--致,都為15m3/d左右,而且解卡前后沖次一致,防爆渦輪流量計解卡裝置有效解決了因油井出砂、垢片、間隙小造成的砂卡,砂卡率由原先的70%降低到30%,實現(xiàn)了產(chǎn)液剖面流量準(zhǔn)確測試。
在現(xiàn)場應(yīng)用中發(fā)現(xiàn),磁鋼固定采用AB膠效果不理想,下一步研究怎么固定磁鋼,磁場的大小怎么確定,解決渦輪磁鋼吸附鐵屑造成的砂卡。
5 結(jié)論
1)K值可以衡量解卡裝置、進液孔、出液孔、弧形磁鋼造成的摩擦和局部阻力損失;
2)在解卡裝置末端粘貼寬15mm、長3.8mm、厚1.8mm的弧形磁鋼,距離防爆渦輪流量計磁鋼的距離為12.16cm時,在防爆渦輪流量計啟動排量不會造成不啟動;
3)中心管、解卡裝置必須是不導(dǎo)磁材料,否則啟動排量不能啟動;
4)磁鋼固定采用AB膠效果不理想,下一步研究磁場的大小和磁鋼固定方式。
引言
目前,過環(huán)空阻抗找水儀主要實現(xiàn)含水和流量測試,含水采用電導(dǎo)法測量,流量測試主要采用防爆渦輪流量計旦。防爆渦輪流量計的原理和結(jié)構(gòu)決定其有一致命缺點,即其葉輪屬于轉(zhuǎn)動部件,與防爆渦輪流量計接觸流體中的雜質(zhì)往往導(dǎo)致葉輪砂卡叔。通過統(tǒng)計分析,油井出砂、垢粒、垢片、渦輪支架與葉輪間隙小、鐵屑是造成砂卡的主要原因。中原測井公司在注入井中的防爆渦輪流量計磁鋼安裝防磁罩,解決砂卡取得較好效果畢;**《防堵卡防爆渦輪流量計》提出切向防爆渦輪流量計的辦法解決產(chǎn)出井砂卡國,但未找到相應(yīng)的應(yīng)用文獻。大慶油田處于開發(fā)中后期,大量的井存在出砂、垢?,F(xiàn)象。通過統(tǒng)計,在采油五廠砂卡占到70%,其中儀器自身原因和井況造成的砂卡占到94%。防爆渦輪流量計出現(xiàn)砂卡,則得到的產(chǎn)液量不準(zhǔn),無法為地質(zhì)部門提供真實準(zhǔn)確的環(huán)空測試資料,達不到指導(dǎo)油田開發(fā)生產(chǎn)的目的。為了降低砂卡率,通.過機械解:卡的辦法實現(xiàn)解卡。
1 防砂卡防爆渦輪流量計結(jié)構(gòu)及防砂卡工作原理
防砂卡防爆渦輪流量計結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要由防爆渦輪流量計、篩狀出液孔、防爆渦輪流量計安裝短接、解卡管、解卡管開槽、中心管、長條孔(銷釘運動槽7)、薄壁筒、進液孔、解卡管固定銷釘、含水傳感器安裝筒組成。采用等效面法,將進液孔一分為二,改為寬2mm的矩形進液孔,解決從進液孔進入的長垢片或大垢片造成的砂卡,如圖2所示。將原先3個方型的出液孔改為直徑4mm的陣列狀的篩孔,解決儀器在下井過程中從出液孔進入儀器的長垢片、大垢片造成的砂卡,如圖3所示。
將渦輪支架內(nèi)徑擴大,解卡管的內(nèi)壁充當(dāng)渦輪的內(nèi)壁,解卡管通過固定銷釘固定在薄壁筒上,通過開收傘,薄壁筒帶動解卡管在長條孔上下運動,解卡管在解卡管開槽上下通過渦輪總成的支架,在收傘的過程中實現(xiàn)渦輪總成的支架內(nèi)壁與葉輪之間的空間增大,從而實現(xiàn)井內(nèi)出砂、垢粒、小垢片、渦輪支架與葉輪間隙小造成的砂卡的解卡。
在解卡管底端安裝磁鋼,如圖4所示,吸附流體中鐵屑、銹粉,解決渦輪葉片磁鋼吸附鐵屑造成的砂卡。
2 主要技術(shù)指標(biāo)
20m3防爆渦輪流量計流量*大允許誤差為3%,啟動排量1m3/d,支架內(nèi)腔直徑由13.80mm擴大為17.76mm,解卡管長18.90mm,外徑Ф17.00mm,內(nèi)徑Ф13.80mm。
40m3防爆渦輪流量計流量*大允許誤差為3%,啟動排量2m3/d,支架內(nèi)腔直徑由17.76mm擴大為20.00mm,解卡管長18.90mm,外徑Ф19.30mm,內(nèi)徑Ф17.76mm。
解卡管頂端每120°均勻分布長16.1mm,寬2mm槽縫,線槽長24.6mm,寬2mm,解卡管底端的銷釘走固定槽寬4mm,長10mm
3 室內(nèi)校準(zhǔn)
為了驗證可行性,采用室內(nèi)校準(zhǔn)實現(xiàn)。機加組裝2支型號HK-ZS-40儀器,編號為P033、P032,2支HK-ZS-20儀器,編號為K001、K018,進行室內(nèi)流量校準(zhǔn)。校準(zhǔn)介質(zhì):自來水。從2014年5月13日到2014年9月20日,先后校準(zhǔn)阻抗儀40多次。
3.1 關(guān)于解卡管、進液孔、出液孔造成的摩擦和局部擴大(縮小)阻力損失用K值確定
K值為儀器常數(shù),理想狀態(tài)下,渦輪轉(zhuǎn)動只受流體作用于渦輪的力,但實際測量時,除了流體作用于渦輪的力外,渦輪還受到流體的粘性摩擦力、渦輪自重及渦輪軸承轉(zhuǎn)動的摩擦力、流體在進入渦輪橫截面的局部阻力,儀器常數(shù)用于評價渦輪葉片的受力情況,其定義式為:
K=ξ/2π(1)
式(1)中,K為儀器常數(shù),r/(m3?s);ξ為流量系數(shù),°/m3。
儀器常數(shù)的物理意義是單位時間內(nèi)單位體積的流體流過渦輪時,渦輪轉(zhuǎn)動圈數(shù)。從儀器常數(shù)的定義式可知,K值表征了流量范圍內(nèi)渦輪的平均轉(zhuǎn)速,要求其大于等于1。K值越大,則渦輪轉(zhuǎn)速越快,所受阻力越小,因此解卡管、進液孔、出液孔造成的局部擴阻力損失可以由K值衡量。通過校準(zhǔn),按(2)式以*小二乘法就可求得儀器常數(shù)K值。
N=K(Q-q)(2)
式(2)中,N為渦輪轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)數(shù),r/s;Q為流量,m3/d;q為啟動排量,m3/d.
表1為2014年8月24日P033*6次校準(zhǔn)結(jié)果。本次校準(zhǔn)平均K值1.301r/(m3?s),大于1.0r/(m3?s),同時*大引用誤差為1.08%,小于*大允許誤差3%,啟動排量2m2/d時的平均轉(zhuǎn)速1.850r/s,因此P033校準(zhǔn)合格。同樣,P032、K001、K018先后校準(zhǔn)合格。因此,在啟動排量、*大允許誤差合格的前提下,K值大于等于1,K值可以評價解卡管、進液孔、出液孔造成的局部阻力損失。
注:標(biāo)準(zhǔn)流量單位,m3/d;被測轉(zhuǎn)速單位,r/s;K值單位,r/(m2?s)。
3.2 確定渦輪葉片轉(zhuǎn)動的持續(xù)時間
渦輪葉片能轉(zhuǎn)動的持續(xù)時間是指渦輪調(diào)試好后,在一定作用力下,渦輪葉片從轉(zhuǎn)動開始到停止的時間。由表2可知,P032*1次校準(zhǔn)時,解卡裝置末端沒有安裝磁鋼,渦輪調(diào)試結(jié)果持續(xù)時間19s,*大引用誤差3.012%不合格,啟動排量2m3/d時,平均轉(zhuǎn)速為0.943r/s,渦輪雖然沒有轉(zhuǎn)動,但已接近轉(zhuǎn)動。P032*2次校準(zhǔn)時,解卡裝置末端沒有安裝磁鋼,渦輪調(diào)試結(jié)果持續(xù)時間20s,*大引用誤差2.856%合格,啟動排量2m3/d時,渦輪轉(zhuǎn)動,平均轉(zhuǎn)速為1.867r/s。K001*1次校準(zhǔn)時,解卡裝置末端沒有安裝磁鋼,渦輪調(diào)試結(jié)果持續(xù)時間30s,*大引用誤差2.458%合格,啟動排量1m3/d時,渦輪轉(zhuǎn)動,平均轉(zhuǎn).速為2.245r/s。P032和K001的校準(zhǔn)結(jié)果表明,在啟動排量時,渦輪葉片轉(zhuǎn)動的持續(xù)時間超過20s,就可以保證啟動排量、*大引用誤差合格。為了提高防爆渦輪流量計校準(zhǔn)精度,硬性規(guī)定為了保證啟動排量,渦輪葉片轉(zhuǎn)動的持續(xù)時間為30s。
3.3 磁鋼位置和大小的確定
由表2可知,解卡裝置末端粘貼寬15mm、長15.2mm、厚1.8mm的弧形磁鋼,安裝距離防爆渦輪流量計磁鋼8.9cm時,P032*3次渦輪葉片轉(zhuǎn)動持續(xù)時間28s,40m3/d平均轉(zhuǎn)速49.650r/s;同樣的磁鋼大小和安裝距離,K001*2次調(diào)試渦輪,葉輪轉(zhuǎn)動持續(xù)時間26s,*大引用誤差1.908%合格,啟動排量1m3/d時,平均轉(zhuǎn)速0.513r/s,不合格。K001*3次,解卡裝置末端粘貼寬15mm、長3.8mm、厚1.8mm的弧形磁鋼,安裝距離防爆渦輪流量計磁鋼9.6cm,渦輪沒有調(diào)試持續(xù)時間30s,但校準(zhǔn)結(jié)果*大引用誤差3.752%不合格,啟動排量1m3/d沒有啟動,平均轉(zhuǎn)速0.666r/s不合格。K001*4次,重新調(diào)試渦輪,持續(xù)時間30s,同時將寬15mm、長3.8mm、厚1.8mm的弧形磁鋼,距離防爆渦輪流量計磁鋼的距離調(diào)整為12.16cm,*大引用誤差1.095%,啟動排量1m3/d啟動,平均轉(zhuǎn)速2.587。故*終確定弧形磁鋼寬15mm、長3.8mm、厚1.8mm,距離防爆渦輪流量計磁鋼的距離為12.16cm。此時在流量計啟動排量時,渦輪葉片轉(zhuǎn)動。
3.4 中心管、解卡裝置材質(zhì)確定
將解卡裝置下端弧形磁鋼去掉,并重新調(diào)試渦輪,結(jié)果見表3。渦輪調(diào)試結(jié)果持續(xù)時間35s,雖然誤差-2.12%合格,但啟動排量2m3/d仍沒有啟動。磁鋼去掉后,還有什么原因呢?2014年8月24日檢修發(fā)現(xiàn),中心管、解卡裝置被磁化,變相有磁場影響防爆渦輪流量計啟動排量。更換中心管薄壁筒重新校準(zhǔn),重復(fù)校準(zhǔn)13次,誤差為分別為1.38%、1.474%、1.143%、1.166%、1.247%、1.082%、1.640%、1.709%、1.313%、1.26%、1.227%、1.114%,K值為1.29左右。從結(jié)果可知,儀器P033線性、穩(wěn)定性、重復(fù)性良好。所以中心管、解卡裝置必須為不導(dǎo)磁材料。
4 現(xiàn)場應(yīng)用
防砂卡防爆渦輪流量計在五大隊成功解卡370井次,現(xiàn)場解卡測試曲線見圖5。剛測試時,渦輪葉片轉(zhuǎn)動正常,大約在20s左右,由于流體帶進的雜質(zhì)導(dǎo)致流量曲線歸零。通過儀器二芯供電收傘,大約15s后再開傘,一芯流量供電測試,渦輪葉片通過瞬間開收傘,擴大了葉輪與渦輪殼體之間的空間,雜質(zhì)通過渦輪葉片旋轉(zhuǎn)正常。從曲線可以看出,在解卡前和解卡后,渦輪旋轉(zhuǎn)--致,都為15m3/d左右,而且解卡前后沖次一致,防爆渦輪流量計解卡裝置有效解決了因油井出砂、垢片、間隙小造成的砂卡,砂卡率由原先的70%降低到30%,實現(xiàn)了產(chǎn)液剖面流量準(zhǔn)確測試。
在現(xiàn)場應(yīng)用中發(fā)現(xiàn),磁鋼固定采用AB膠效果不理想,下一步研究怎么固定磁鋼,磁場的大小怎么確定,解決渦輪磁鋼吸附鐵屑造成的砂卡。
5 結(jié)論
1)K值可以衡量解卡裝置、進液孔、出液孔、弧形磁鋼造成的摩擦和局部阻力損失;
2)在解卡裝置末端粘貼寬15mm、長3.8mm、厚1.8mm的弧形磁鋼,距離防爆渦輪流量計磁鋼的距離為12.16cm時,在防爆渦輪流量計啟動排量不會造成不啟動;
3)中心管、解卡裝置必須是不導(dǎo)磁材料,否則啟動排量不能啟動;
4)磁鋼固定采用AB膠效果不理想,下一步研究磁場的大小和磁鋼固定方式。
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