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燃油流量表在供水系統(tǒng)中的技術(shù)改造與實施
發(fā)布時間:2021-01-09 16:56:04??點擊次數(shù):1515次
摘要:技術(shù)供水系統(tǒng)是水電廠輔助設(shè)備中*基本的系統(tǒng)之一。水電廠技術(shù)供水系統(tǒng)包括技術(shù)供水、消防供水和生活供水。為準(zhǔn)確監(jiān)視機(jī)組技術(shù)供水水管流量,提高機(jī)組安全運(yùn)行指標(biāo),大化電廠結(jié)合技術(shù)供水現(xiàn)況,研究決定進(jìn)行技術(shù)改造 , 增設(shè)帶現(xiàn)場顯示的燃油流量表,解決技術(shù)供水水管流量實時監(jiān)視問題,便于運(yùn)行人員及時掌握機(jī)組技術(shù)供水情況及日常巡回檢查。經(jīng)過改造 , 達(dá)到了預(yù)期目的。
1 概述
大化水力發(fā)電總廠位于紅水河中游,是紅水河流域 10 個梯級電站中的*六級,下轄大化電廠和百龍灘電廠,總裝機(jī)容量為 758MW。大化電廠一期工程在右岸,共有 4 臺水輪發(fā)電機(jī)組,二期工程在左岸,1 臺水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量 566MW,設(shè)計多年平均發(fā)電量為 28.63 億 kW.h。1998 年起用 4 年時間進(jìn)行增容改造,改造后總裝機(jī)容量為4×11.4 萬千瓦,二期工程于 2007 年 7 月 26 日正式開工建設(shè),在原大壩左岸增加了 1 臺 11 萬千瓦的機(jī)組 , 2009 年 6 月底投產(chǎn)發(fā)電。
2、右岸技術(shù)供水情況
大化電廠技術(shù)供水包括右岸和左岸供水,本文以右岸 3 號機(jī)技術(shù)供水系統(tǒng)增設(shè)帶現(xiàn)場顯示燃油流量表技術(shù)改造方案為例進(jìn)行分析說明。右岸技術(shù)供水系統(tǒng)(見圖 1)由各機(jī)組單元蝸殼取水主水源、濾水器、主供水泵、正反向切換閥(3202 閥與 3204 閥開為反向取水,3203 閥與 3205閥開為正向取水,運(yùn)行時只開其中一種)、備用水源、備用濾水器、備用供水泵和備用總水管構(gòu)成一個整體,并通過 0211 閥與廠房消防水系統(tǒng)相連接,可通過主水源自流供水、主水源水泵增壓供水、備用水源自流供水、備用水源水泵增壓供水等不同供水方式向機(jī)組推力軸承冷卻器和發(fā)導(dǎo)軸承冷卻器、水導(dǎo)軸承冷卻器、發(fā)電機(jī)空氣冷卻器提供冷卻水源。機(jī)組技術(shù)供水正常運(yùn)行采用單元蝸殼取水的供水方式運(yùn)行,以備用水源供水為輔。機(jī)組主軸密封用水分別取自生活供水水源和技術(shù)供水備用總管水源,向機(jī)組大軸提供可調(diào)水壓端面密封水源。在現(xiàn)場配置一個技術(shù)供水現(xiàn)地單元柜,實現(xiàn)對機(jī)組技術(shù)供水系統(tǒng)設(shè)備自動控制、故障保護(hù)及報警。柜內(nèi)配置可編程 PLC 控制系統(tǒng),電控柜對主供增壓泵、3202 至 3208 電動碟閥進(jìn)行流程控制。
由技術(shù)供水現(xiàn)地單元觸摸屏或監(jiān)控上位機(jī)進(jìn)行開、關(guān)閥操作。機(jī)組正常運(yùn)行時,技術(shù)供水現(xiàn)地單元柜控制把手應(yīng)置于“遠(yuǎn)控”方式運(yùn)行,由監(jiān)控上位機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程操作,把手置于“現(xiàn)地”方式,由技術(shù)供水現(xiàn)地單元柜觸摸屏進(jìn)行操作。設(shè)定機(jī)組停機(jī) 10 分鐘后自動關(guān)閉技術(shù)供水,該功能由開停機(jī)啟停技術(shù)供水壓板控制。自流供水時,濾過器前壓力小于 0.25MPa,應(yīng)清掃蝸殼取水口;水泵供水時,濾過器前壓力小于 0.20MPa,應(yīng)改用備用供水,進(jìn)行蝸殼取水口的清掃。機(jī)組檢修恢復(fù)前,技術(shù)供水系統(tǒng)必須進(jìn)行耐壓試驗 , 合格后方可投入運(yùn)行。耐壓參數(shù):P=0.3MPa,t=30 分鐘。
3、技術(shù)供水改造原因
機(jī)組自動開機(jī)時,會自動下發(fā)指令開啟技術(shù)供水,機(jī)組冷卻水中斷信號作為開機(jī)條件之一,其中冷卻水中斷信號包括推力冷卻水中斷及水導(dǎo)冷卻水中斷。大化電廠是水庫無調(diào)節(jié)的水電廠,水位落差變化快,而原大化電廠右岸技術(shù)供水示流器無流量顯示,無法監(jiān)視到供水水管流量大小,對開機(jī)及監(jiān)視機(jī)組安全運(yùn)行非常不利,影響機(jī)組備用可靠性,對電網(wǎng)系統(tǒng)緊急斷面調(diào)峰調(diào)頻有惡劣影響。為了方便運(yùn)行人員掌握機(jī)組技術(shù)供水實時情況 , 確保機(jī)組正常開啟及安全穩(wěn)定運(yùn)行,研究決定增設(shè)帶現(xiàn)場顯示的燃油流量表。
4、改造方案及實施
技術(shù)供水系統(tǒng)設(shè)有主、備用水源。主水源是蝸殼取水,作為機(jī)組技術(shù)供水的主用水源。備用水源有兩個,一個是設(shè)在 1 號機(jī)段的壩前取水,取水口高程為 145m,另一個是同 4 號機(jī)組蝸殼取水共用取水口的蝸殼備用取水。兩路備用水源均接到備用總水管,并通過 X207 閥分別與各臺機(jī)組的技術(shù)供水系統(tǒng)相連通(見圖 2)。
4.1、改造原則
本次改造采用寶得 burkert8045 型燃油流量表 , 是集溫度、壓力、流量傳感器和智能流量積算儀于一體的新一代高精度、高可靠性的精密計量儀表。一體式燃油流量表包括一個流量傳感器和一個帶顯示器的發(fā)送器,外殼為 IP 65 防濺。具有與流量成正比的 4~20mA 標(biāo)準(zhǔn)輸出信號,電子線路故障時提供 22mA 的故障信號。
4.2、安裝說明
現(xiàn)場安裝時應(yīng)注意遠(yuǎn)離可能對其產(chǎn)生干擾的大型設(shè)備,防止長期的熱輻射和其他如磁場直射等環(huán)境影響。為確保高測量精度和較好的零點穩(wěn)定性,進(jìn)行校正前,燃油流量表應(yīng)裝入工藝介質(zhì)中至少 24 小時電*鈍化。安裝的管路設(shè)計應(yīng)確保管道始終充滿流體,防止測量誤差,管路設(shè)計圖見圖 3。
垂直安裝時確保流向由下而上,如圖 4 中箭頭所示,應(yīng)與管道水平中心線成 45 度角安裝燃油流量表。
測量流向取決于燃油流量表的安裝方位,將燃油流量表在接頭上旋轉(zhuǎn) 180 度即可反向。正流向時,燃油流量表的突耳應(yīng)在上游方向。流量顯示總是正的,而累加器可以根據(jù)流向增加或者減少。安裝中確認(rèn)管路設(shè)計不允許在介質(zhì)中產(chǎn)生氣泡或空腔,否則將引起測量誤差(見圖 5)。
4.3、安裝位置
右岸廠房 3 號機(jī)推力冷卻供水管安裝 3 組燃油流量表,分別位于 3 號機(jī)推力冷卻器正向供水(反向排水)3259 閥、3 號機(jī)推力冷卻器正向供水(反向排水)3263 閥、3 號機(jī)推力冷卻器正向供水(反向排水)3267 閥后;發(fā)導(dǎo)冷卻供水管安裝 2 組燃油流量表,位于 3 號機(jī)發(fā)導(dǎo)冷卻器正向供水(反向排水)3271 閥、3 號機(jī)發(fā)導(dǎo)冷卻器反向供水(正向排水)3270 閥門后; 水導(dǎo)冷卻供水管安裝 1 組燃油流量表, 位于 3 號機(jī)水導(dǎo)正向供水(反向排水)3217 閥門后,燃油流量表安裝位置要保證上游直管長度為 10DN,下游直管長度 5DN(見圖 6)。安裝在推力冷卻供水管的 3 組燃油流量表和水導(dǎo)冷卻供水管 1 組燃油流量表取代原有的示流器。
請確認(rèn)管路設(shè)計不允許在介質(zhì)中產(chǎn)生氣泡或空腔,否則將引起測量誤差。
推力冷卻水燃油流量表:3 個燃油流量表開關(guān)量和 3 個原示流器開關(guān)量串接,送至監(jiān)控系統(tǒng)作為機(jī)組開機(jī)條件判斷依據(jù)。發(fā)導(dǎo)冷卻水燃油流量表:2 個燃油流量表開關(guān)量串接,送至監(jiān)控系統(tǒng),作為機(jī)組開機(jī)條件判斷依據(jù);
水導(dǎo)冷卻水燃油流量表:1 個燃油流量表開關(guān)量送至監(jiān)控系統(tǒng),作為機(jī)組開機(jī)條件判斷依據(jù);
以上均采用模擬量三線制接法,上送至監(jiān)控系統(tǒng)用于運(yùn)行人員監(jiān)視。
增加 3 號機(jī)發(fā)導(dǎo)冷卻水流量通斷測點作為機(jī)組開機(jī)條件中技術(shù)供水是否正常的判斷依據(jù)。
5、改造效果
5.1 技改后通過監(jiān)控上位機(jī)
畫面可以實時監(jiān)控推力、水導(dǎo)、發(fā)導(dǎo)流量,當(dāng)水流量過低時發(fā)報警信號到監(jiān)控上位機(jī),掌握水流量實時數(shù)據(jù)。帶現(xiàn)場顯示燃油流量表無機(jī)械可動部件,穩(wěn)定可靠,壽命長,在安裝正確的條件下傳感器是免維護(hù)的,長期運(yùn)行無須特殊維護(hù) , 維護(hù)成本低。
5.2 實現(xiàn)了機(jī)電一體化,如在使用過程中傳感器被污染或阻塞可用水或其他與 PVDF 和SS316L 相容的清洗劑清洗。建議在清洗電*后 24小時或流體改變后進(jìn)行零點校正。
5.3 日常的計量過程不需人工值守,測量信號既可就地顯示,也可按需遠(yuǎn)傳。流量測量范圍較寬 , 可在孔板和渦街流量計無法涉足的部分小流量區(qū)域進(jìn)行有效工作,體積小、重量輕,離線標(biāo)定較為方便,工藝安裝條件不苛刻,儀表上、下游直管段可較孔板和渦街流量計大大縮短。
5.4 具有優(yōu)異的量程比,在低流速或流量變化幅度較大的流域具有良好的適用性。
5.5 技術(shù)供水改造后 , 機(jī)組因技術(shù)供水流量中斷引起的開機(jī)不成功率降低,減少了因供水流量低對機(jī)組各軸承冷卻的影響,運(yùn)行可靠,對機(jī)組安全運(yùn)行提供一定的保障。
6、結(jié)語
本次技改解決了原大化電廠技術(shù)供水示流器無流量顯示、無法監(jiān)視到供水水管流量大小、無法調(diào)整低流量報警定值功能難題。便于運(yùn)行人員巡回監(jiān)視,免于維護(hù),提高效益,確保機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
1 概述
大化水力發(fā)電總廠位于紅水河中游,是紅水河流域 10 個梯級電站中的*六級,下轄大化電廠和百龍灘電廠,總裝機(jī)容量為 758MW。大化電廠一期工程在右岸,共有 4 臺水輪發(fā)電機(jī)組,二期工程在左岸,1 臺水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量 566MW,設(shè)計多年平均發(fā)電量為 28.63 億 kW.h。1998 年起用 4 年時間進(jìn)行增容改造,改造后總裝機(jī)容量為4×11.4 萬千瓦,二期工程于 2007 年 7 月 26 日正式開工建設(shè),在原大壩左岸增加了 1 臺 11 萬千瓦的機(jī)組 , 2009 年 6 月底投產(chǎn)發(fā)電。
2、右岸技術(shù)供水情況
大化電廠技術(shù)供水包括右岸和左岸供水,本文以右岸 3 號機(jī)技術(shù)供水系統(tǒng)增設(shè)帶現(xiàn)場顯示燃油流量表技術(shù)改造方案為例進(jìn)行分析說明。右岸技術(shù)供水系統(tǒng)(見圖 1)由各機(jī)組單元蝸殼取水主水源、濾水器、主供水泵、正反向切換閥(3202 閥與 3204 閥開為反向取水,3203 閥與 3205閥開為正向取水,運(yùn)行時只開其中一種)、備用水源、備用濾水器、備用供水泵和備用總水管構(gòu)成一個整體,并通過 0211 閥與廠房消防水系統(tǒng)相連接,可通過主水源自流供水、主水源水泵增壓供水、備用水源自流供水、備用水源水泵增壓供水等不同供水方式向機(jī)組推力軸承冷卻器和發(fā)導(dǎo)軸承冷卻器、水導(dǎo)軸承冷卻器、發(fā)電機(jī)空氣冷卻器提供冷卻水源。機(jī)組技術(shù)供水正常運(yùn)行采用單元蝸殼取水的供水方式運(yùn)行,以備用水源供水為輔。機(jī)組主軸密封用水分別取自生活供水水源和技術(shù)供水備用總管水源,向機(jī)組大軸提供可調(diào)水壓端面密封水源。在現(xiàn)場配置一個技術(shù)供水現(xiàn)地單元柜,實現(xiàn)對機(jī)組技術(shù)供水系統(tǒng)設(shè)備自動控制、故障保護(hù)及報警。柜內(nèi)配置可編程 PLC 控制系統(tǒng),電控柜對主供增壓泵、3202 至 3208 電動碟閥進(jìn)行流程控制。
由技術(shù)供水現(xiàn)地單元觸摸屏或監(jiān)控上位機(jī)進(jìn)行開、關(guān)閥操作。機(jī)組正常運(yùn)行時,技術(shù)供水現(xiàn)地單元柜控制把手應(yīng)置于“遠(yuǎn)控”方式運(yùn)行,由監(jiān)控上位機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程操作,把手置于“現(xiàn)地”方式,由技術(shù)供水現(xiàn)地單元柜觸摸屏進(jìn)行操作。設(shè)定機(jī)組停機(jī) 10 分鐘后自動關(guān)閉技術(shù)供水,該功能由開停機(jī)啟停技術(shù)供水壓板控制。自流供水時,濾過器前壓力小于 0.25MPa,應(yīng)清掃蝸殼取水口;水泵供水時,濾過器前壓力小于 0.20MPa,應(yīng)改用備用供水,進(jìn)行蝸殼取水口的清掃。機(jī)組檢修恢復(fù)前,技術(shù)供水系統(tǒng)必須進(jìn)行耐壓試驗 , 合格后方可投入運(yùn)行。耐壓參數(shù):P=0.3MPa,t=30 分鐘。
3、技術(shù)供水改造原因
機(jī)組自動開機(jī)時,會自動下發(fā)指令開啟技術(shù)供水,機(jī)組冷卻水中斷信號作為開機(jī)條件之一,其中冷卻水中斷信號包括推力冷卻水中斷及水導(dǎo)冷卻水中斷。大化電廠是水庫無調(diào)節(jié)的水電廠,水位落差變化快,而原大化電廠右岸技術(shù)供水示流器無流量顯示,無法監(jiān)視到供水水管流量大小,對開機(jī)及監(jiān)視機(jī)組安全運(yùn)行非常不利,影響機(jī)組備用可靠性,對電網(wǎng)系統(tǒng)緊急斷面調(diào)峰調(diào)頻有惡劣影響。為了方便運(yùn)行人員掌握機(jī)組技術(shù)供水實時情況 , 確保機(jī)組正常開啟及安全穩(wěn)定運(yùn)行,研究決定增設(shè)帶現(xiàn)場顯示的燃油流量表。
4、改造方案及實施
技術(shù)供水系統(tǒng)設(shè)有主、備用水源。主水源是蝸殼取水,作為機(jī)組技術(shù)供水的主用水源。備用水源有兩個,一個是設(shè)在 1 號機(jī)段的壩前取水,取水口高程為 145m,另一個是同 4 號機(jī)組蝸殼取水共用取水口的蝸殼備用取水。兩路備用水源均接到備用總水管,并通過 X207 閥分別與各臺機(jī)組的技術(shù)供水系統(tǒng)相連通(見圖 2)。
4.1、改造原則
本次改造采用寶得 burkert8045 型燃油流量表 , 是集溫度、壓力、流量傳感器和智能流量積算儀于一體的新一代高精度、高可靠性的精密計量儀表。一體式燃油流量表包括一個流量傳感器和一個帶顯示器的發(fā)送器,外殼為 IP 65 防濺。具有與流量成正比的 4~20mA 標(biāo)準(zhǔn)輸出信號,電子線路故障時提供 22mA 的故障信號。
4.2、安裝說明
現(xiàn)場安裝時應(yīng)注意遠(yuǎn)離可能對其產(chǎn)生干擾的大型設(shè)備,防止長期的熱輻射和其他如磁場直射等環(huán)境影響。為確保高測量精度和較好的零點穩(wěn)定性,進(jìn)行校正前,燃油流量表應(yīng)裝入工藝介質(zhì)中至少 24 小時電*鈍化。安裝的管路設(shè)計應(yīng)確保管道始終充滿流體,防止測量誤差,管路設(shè)計圖見圖 3。
垂直安裝時確保流向由下而上,如圖 4 中箭頭所示,應(yīng)與管道水平中心線成 45 度角安裝燃油流量表。
測量流向取決于燃油流量表的安裝方位,將燃油流量表在接頭上旋轉(zhuǎn) 180 度即可反向。正流向時,燃油流量表的突耳應(yīng)在上游方向。流量顯示總是正的,而累加器可以根據(jù)流向增加或者減少。安裝中確認(rèn)管路設(shè)計不允許在介質(zhì)中產(chǎn)生氣泡或空腔,否則將引起測量誤差(見圖 5)。
4.3、安裝位置
右岸廠房 3 號機(jī)推力冷卻供水管安裝 3 組燃油流量表,分別位于 3 號機(jī)推力冷卻器正向供水(反向排水)3259 閥、3 號機(jī)推力冷卻器正向供水(反向排水)3263 閥、3 號機(jī)推力冷卻器正向供水(反向排水)3267 閥后;發(fā)導(dǎo)冷卻供水管安裝 2 組燃油流量表,位于 3 號機(jī)發(fā)導(dǎo)冷卻器正向供水(反向排水)3271 閥、3 號機(jī)發(fā)導(dǎo)冷卻器反向供水(正向排水)3270 閥門后; 水導(dǎo)冷卻供水管安裝 1 組燃油流量表, 位于 3 號機(jī)水導(dǎo)正向供水(反向排水)3217 閥門后,燃油流量表安裝位置要保證上游直管長度為 10DN,下游直管長度 5DN(見圖 6)。安裝在推力冷卻供水管的 3 組燃油流量表和水導(dǎo)冷卻供水管 1 組燃油流量表取代原有的示流器。
請確認(rèn)管路設(shè)計不允許在介質(zhì)中產(chǎn)生氣泡或空腔,否則將引起測量誤差。
推力冷卻水燃油流量表:3 個燃油流量表開關(guān)量和 3 個原示流器開關(guān)量串接,送至監(jiān)控系統(tǒng)作為機(jī)組開機(jī)條件判斷依據(jù)。發(fā)導(dǎo)冷卻水燃油流量表:2 個燃油流量表開關(guān)量串接,送至監(jiān)控系統(tǒng),作為機(jī)組開機(jī)條件判斷依據(jù);
水導(dǎo)冷卻水燃油流量表:1 個燃油流量表開關(guān)量送至監(jiān)控系統(tǒng),作為機(jī)組開機(jī)條件判斷依據(jù);
以上均采用模擬量三線制接法,上送至監(jiān)控系統(tǒng)用于運(yùn)行人員監(jiān)視。
增加 3 號機(jī)發(fā)導(dǎo)冷卻水流量通斷測點作為機(jī)組開機(jī)條件中技術(shù)供水是否正常的判斷依據(jù)。
5、改造效果
5.1 技改后通過監(jiān)控上位機(jī)
畫面可以實時監(jiān)控推力、水導(dǎo)、發(fā)導(dǎo)流量,當(dāng)水流量過低時發(fā)報警信號到監(jiān)控上位機(jī),掌握水流量實時數(shù)據(jù)。帶現(xiàn)場顯示燃油流量表無機(jī)械可動部件,穩(wěn)定可靠,壽命長,在安裝正確的條件下傳感器是免維護(hù)的,長期運(yùn)行無須特殊維護(hù) , 維護(hù)成本低。
5.2 實現(xiàn)了機(jī)電一體化,如在使用過程中傳感器被污染或阻塞可用水或其他與 PVDF 和SS316L 相容的清洗劑清洗。建議在清洗電*后 24小時或流體改變后進(jìn)行零點校正。
5.3 日常的計量過程不需人工值守,測量信號既可就地顯示,也可按需遠(yuǎn)傳。流量測量范圍較寬 , 可在孔板和渦街流量計無法涉足的部分小流量區(qū)域進(jìn)行有效工作,體積小、重量輕,離線標(biāo)定較為方便,工藝安裝條件不苛刻,儀表上、下游直管段可較孔板和渦街流量計大大縮短。
5.4 具有優(yōu)異的量程比,在低流速或流量變化幅度較大的流域具有良好的適用性。
5.5 技術(shù)供水改造后 , 機(jī)組因技術(shù)供水流量中斷引起的開機(jī)不成功率降低,減少了因供水流量低對機(jī)組各軸承冷卻的影響,運(yùn)行可靠,對機(jī)組安全運(yùn)行提供一定的保障。
6、結(jié)語
本次技改解決了原大化電廠技術(shù)供水示流器無流量顯示、無法監(jiān)視到供水水管流量大小、無法調(diào)整低流量報警定值功能難題。便于運(yùn)行人員巡回監(jiān)視,免于維護(hù),提高效益,確保機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。